上月24日,天华智能股份有限公司总装车间生产线上一派忙碌景象,一位身穿蓝色工作服,满手油垢的中年汉子正指导一线装配钳工,对一批即将出口巴基斯坦的液压硫化机进行装配调试。
“这台机器的卸胎机构有点异常,再调试看看,还是不行就把里头的零件换了。”在总装生产线上,没有任何一个小漏洞能逃得过他的“火眼金睛”,他就是公司总装检验组班长王善东。前不久,他被评为2020年“三明工匠”。
多干才能学得快
1986年,王善东从三明化机技校毕业,被分配到三明化机总装车间,成为一名装配钳工。
刚毕业,没有任何工作经验,更谈不上操作技术。“当时第一次见到厂里的硫化机,机型大而且零部件多,比一般小机械的装配复杂得多,心里也犯嘀咕,这么复杂的设备,多久才能上手啊?”但勤快的王善东没有退缩,他给师傅们打下手,清洗零件和去除铁屑,一有时间就围着师傅转,出工、休息、吃饭都“粘”着师傅,身上总带个本子,随时记录师傅传授的经验。
要想成为一名好钳工,学会看图纸是最关键的一步。“图纸就是标准,如果没按图纸装,不管花多少时间都是白费力气。”他谨记师傅传授的秘诀“多干多装才更快熟悉”。每天忙完工作,王善东主动加班,一个人对着图纸和设备琢磨,回到家仍旧查书籍,看图纸,学做图,一门心思扑在工作上。
功夫不负有心人。凭借这股干劲、钻劲,一年多后,他已经熟练掌握各类硫化机的装配技术,在公司组织的装配技能竞赛中常常获得前三名。
任劳任怨挑重担
由于技术过硬,在装配一线工作了4年后,王善东就被外派到客户公司,帮助客户进行硫化机装配调试、操作维护及故障判断等。
硫化机装配工序复杂,外派任务时间紧、任务重,一出差常常就是几个月,但他从来没有怨言,无论是什么时间,只要公司有需求,他都是随叫随到。
最让王善东记忆犹新的是,2003年公司2台硫化机销往孟加拉国,这是当地第一次采购大型硫化机。王善东作为外派服务人员,需要立即前往当地协助安装调试。
接到这一任务已经是腊月二十五,王善东二话没说和家人简单交代了几句,就坐上了前往广州的火车。辗转到达孟加拉后,他一头扎进车间,检查、装机、调试……每天早上6点多出门,晚上10点多才回到宿舍,这样“两点一线”的日子持续近一个月,两台设备调试完成,春节假期早已结束了。
“我们这行业比较特殊,很多轮胎厂都是趁着春节工人放假进行设备更换,所以这样的经历我早就习惯了。”王善东轻描淡写地说道。
外派服务除了辛苦,也常遇到一些棘手的问题,完全要靠技术人员自己想办法解决。有一回,贵州轮胎厂采购了3台硫化机,但机器一预热,轮胎胶囊就会破损,这可急坏了厂家。王善东凭借多年经验,判断是管路问题,他立即对管路进行改造,让内外压趋于平衡,机器很快就恢复正常,厂家对他的专业素质非常满意,以后每次采购设备,都指定要他前来服务。
毫厘必较“把关人”
2015年,凭借着良好的技术和尽职尽责的态度,王善东被公司调任至总装车间担任总检班长。
“总检班组责任很大,不合格的坚决不能放出,哪怕是一颗螺丝也不行。”王善东作为班长,他每天都拿着检测工具,在装配现场忙碌,七八米高的硫化机,有的零部件的误差只能在五分之一毫米,这些全靠他检测把关。
有一回,一台硫化机的润滑管与硫化管干涩导致运行时产生摩擦,这是个不起眼的小问题,客户装机后既不会发现,在几年内基本也不会产生故障。但王善东眼里容不得沙子,他马上要求工人将组装好的零件拆除,对两根管进行重新布局,消除了故障隐患。
调整卸压球阀提高安全性、降低铜管位置便于厂家维修、改进润滑油油嘴节约成本……在一丝不苟检测把关的同时,王善东利用丰富的经验改进了许多工艺缺陷,不断提升产品性能。
2017年,公司与德国克劳斯玛菲合作,研发智能注塑机项目,王善东的班组承担了部分零部件的检验,这对他提出了新的挑战。
“第一批油箱生产出来的时候,前期检测就有十几项不合格的地方。”王善东回忆说。面对问题,他虚心向对方专家请教,同时组织班组逐项对照整改,连续加班了一个多星期,直到整改完毕。
在合作过程中,王善东深感公司与行业领先企业的差距,他认真钻研,将克劳斯玛菲先进的管理转嫁到公司硫化机生产中,对原本粗糙的装配流程重新细化,让每个环节都有章可循。“虽然看似多花了时间,但减少了产品的故障率,客户满意度大大提升。”王善东说。
从一线装配钳工到如今的总检班长,王善东凭借着自己踏实努力和责任心,一步一个脚印前进。他没有豪言壮语,却有着百折不挠的恒心和毅力,用自己的实际行动在平凡的岗位上闪耀着属于自己的光芒。